摘 要:文章介紹了采用滾動(dòng)軸承的大中型電動(dòng)機(jī)軸電流產(chǎn)生的原因及其對(duì)電動(dòng)機(jī)軸瓦造成的損害,并結(jié)合實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)介紹了軸電流燒傷軸瓦的特征及處理方法。
關(guān)鍵詞:軸承燒損;電動(dòng)機(jī);分析;軸電流;措施
某電廠一臺(tái)新電機(jī)為沈陽電機(jī)股份有限公司生產(chǎn),型號(hào)為YKK500-4,額定容量為800 kW,額定電壓6 kV,額定轉(zhuǎn)速1 490 r/min,額定電流94 A,F(xiàn)級(jí)絕緣,其電機(jī)軸承為滾動(dòng)軸承,安裝在某爐的二次風(fēng)機(jī)上。自2002年8月24日首次投運(yùn)后,電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度出現(xiàn)異常,至9月1日,溫度達(dá)到86 ℃??,電機(jī)6個(gè)測(cè)溫點(diǎn)報(bào)警,同時(shí)驅(qū)動(dòng)端振動(dòng)增大,用遠(yuǎn)紅外測(cè)溫裝置測(cè)量電機(jī)本體溫度為60 ℃,國產(chǎn)黃油潤滑脂大量以液體形式流出。因特殊原因,當(dāng)時(shí)該爐不能停運(yùn),故只能采取緊急措施,用軸流風(fēng)機(jī)對(duì)電機(jī)通風(fēng)降溫,電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度有所下降。??
1檢修及試運(yùn)情況
2002年9月9日,停爐后對(duì)電機(jī)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端NU228E、6228E 2套軸承嚴(yán)重過熱、變黑,軸承及軸承盒內(nèi)已無潤滑油脂,軸承盒內(nèi)套磨出0.5 mm左右的溝槽,軸承盒外蓋止口磨掉1 mm??左右,軸承盒內(nèi)分布著大量黑色鐵末;同時(shí),軸承內(nèi)套軌道存在大量麻坑,電機(jī)本體內(nèi)外存有大量溢出的黃油,非驅(qū)動(dòng)端NU228E軸承內(nèi)套軌道上磨出多道劃痕。電機(jī)軸承小蓋及軸承盒磨損嚴(yán)重。
由于電機(jī)有振動(dòng)現(xiàn)象,軸承小蓋及軸承盒磨損也非常嚴(yán)重,當(dāng)時(shí)檢修人員認(rèn)為是轉(zhuǎn)子軸承機(jī)械配合不好。檢修中更換了轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端NU228E、6228E 2套軸承,非驅(qū)動(dòng)端NU228軸承;更換了與軸承配套的耐高溫潤滑脂,重新制作了軸承盒并加裝新內(nèi)套。檢查電機(jī)通風(fēng)道未發(fā)現(xiàn)問題。
檢修完畢,電機(jī)通電運(yùn)行30 min后,發(fā)現(xiàn)驅(qū)動(dòng)端軸承溫度已達(dá)86 ℃,決定立即停運(yùn)。解體后發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)套軌道有大量麻點(diǎn),已不能使用。??
2電機(jī)軸承燒損原因分析
從2次損壞的軸承內(nèi)套看,其軌道上都存在大量麻點(diǎn)。仔細(xì)觀察,發(fā)現(xiàn)這些麻點(diǎn)都是由放電產(chǎn)生。引起放電的原因是電機(jī)轉(zhuǎn)子存在較大軸電壓,在此電壓下電機(jī)產(chǎn)生嚴(yán)重的軸電流,電流通過轉(zhuǎn)子和軸承時(shí)發(fā)生放電現(xiàn)象,使軸承內(nèi)套產(chǎn)生麻點(diǎn)。麻點(diǎn)又使軸承與轉(zhuǎn)子間的摩擦阻力加大,軸承溫度迅速上升。在電機(jī)首次投運(yùn)后,曾出現(xiàn)軸承溫度異,F(xiàn)象,此溫度異常與軸電流引起的麻點(diǎn)有關(guān),溫度升高造成了軸承盒與軸承外套配合出現(xiàn)問題,引起軸承與軸承外套相對(duì)運(yùn)動(dòng)并磨損軸承盒外蓋和內(nèi)套;同時(shí)也使得軸承溫度繼續(xù)升高,黃油受熱熔化溢出。由于磨損嚴(yán)重,電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承出現(xiàn)位移,造成轉(zhuǎn)子驅(qū)動(dòng)端與非驅(qū)動(dòng)端不同心,軸承徑向受力不均,致使軸承滾柱與內(nèi)套磨出劃痕。在第一次檢修時(shí),由于軸承小蓋及軸承盒磨損非常嚴(yán)重,電機(jī)振動(dòng)明顯,機(jī)械劃傷的痕跡掩蓋了大部分放電麻點(diǎn),再加上軸電流在電機(jī)軸承上引起的燒損事故較少,從而使檢修人員忽略了軸電流的存在。
由于滾動(dòng)軸承維護(hù)方便、運(yùn)行可靠,因此在中小型電機(jī)中得到廣泛應(yīng)用。但隨著滾動(dòng)軸承制造技術(shù)的發(fā)展,現(xiàn)代中型、大型電機(jī)在制造時(shí)也多采用滾動(dòng)軸承。實(shí)際上,采用此種軸承的大、中型電機(jī),只要有軸電流存在,滾動(dòng)軸承的使用壽命就極其短暫。有的運(yùn)行1~2月,有的運(yùn)行幾d甚至幾h便出現(xiàn)軸承溫度高、振動(dòng)或噪音。因此,必須高度重視此類新投入運(yùn)行的大、中型電機(jī)的軸電流。
3產(chǎn)生軸電流的原因
造成產(chǎn)生軸電流的原因之一是制造廠在制造電機(jī)時(shí),由于制造的定子、轉(zhuǎn)子沿鐵芯圓周方向的磁阻不均,產(chǎn)生與轉(zhuǎn)軸交鏈的磁通,從而感應(yīng)出電動(dòng)勢(shì)。由于軸電流或軸電壓不易測(cè)出,當(dāng)發(fā)生滾動(dòng)軸承燒損事故時(shí),一時(shí)找不到原因。但當(dāng)用帶有絕緣圈的特制軸承套更換原軸承套后,便會(huì)測(cè)出軸電壓,才能發(fā)覺到電機(jī)有軸電流產(chǎn)生。
軸電流產(chǎn)生的原因有:由于磁路磁場不平衡,有與轉(zhuǎn)軸相交鏈的旋轉(zhuǎn)磁通存在;當(dāng)轉(zhuǎn)子繞組發(fā)生接地故障,有接地電流產(chǎn)生時(shí);轉(zhuǎn)軸上有剩余磁通,起單極發(fā)電機(jī)作用;鐵芯材料方向性引起磁路的磁阻不均;由靜電引起,但一般靜電電流較小,作用不會(huì)太大;設(shè)計(jì)時(shí)選擇扇形片數(shù)與極對(duì)數(shù)關(guān)系不正確。
假設(shè)電機(jī)的極對(duì)數(shù)為p,定子鐵芯接縫數(shù)為n,則分?jǐn)?shù)n/ p約分后為n′/ p′,當(dāng)n′為偶數(shù)時(shí),不會(huì)產(chǎn)生軸電流;當(dāng)n′為奇數(shù)時(shí),會(huì)產(chǎn)生頻率為fn′的軸電流。這里的f為電機(jī)電源頻率。比如電源頻率為50 Hz、4極電動(dòng)機(jī),它的定子沖片接縫數(shù)為6,則n/p = 6/2 = 3/1。n′=3是奇數(shù),故該電機(jī)就有軸電流產(chǎn)生。軸電流頻率為fn′=50 Hz×3=150 Hz。
雖然電機(jī)因各種原因產(chǎn)生的軸電壓很低,只有0.5~2 V左右,但因電流回路阻抗很小,所以將有很大軸電流產(chǎn)生,對(duì)電機(jī)滾動(dòng)軸承危害很大。??
4軸電流燒傷滾動(dòng)軸承的特征
有時(shí)軸電流作用在電機(jī)軸承上引起軸承燒損的事故不會(huì)引起人們的注意。在發(fā)生軸承燒損事故時(shí),往往只注意從機(jī)械配合方面考慮。更換新軸承后,因?yàn)殡姍C(jī)的軸電流并沒有消除,又引起軸承燒損事故,造成不必要的損失。
使用滾動(dòng)軸承的大、中型電機(jī),一旦發(fā)生軸承損壞事故,在檢修中要特別注意檢查軸承表面痕跡。凡是軸電流引起的燒傷,在拆出軸承檢查時(shí)會(huì)發(fā)現(xiàn)軸承內(nèi)外圈跑道上有像搓板樣的條形燒傷痕跡,這是軸電流對(duì)滾動(dòng)軸承破壞的共同特征。同時(shí)其表面還伴有麻點(diǎn)、傷痕,有的甚至還有裂紋出現(xiàn)。同時(shí),電機(jī)軸承溫度上升很快,并伴有潤滑油脂流出。
造成搓板樣的燒痕是由于滾柱或滾珠在軸承圈的跑道上滾動(dòng)和輾壓跑道時(shí),在輾壓接觸地方,接觸電阻很小,并將潤滑脂擠向兩側(cè),當(dāng)滾動(dòng)體將要離開原位置時(shí),產(chǎn)生小間隙,這時(shí)會(huì)有放電現(xiàn)象產(chǎn)生,類似于電火花作用和影響,將跑道表面燒成線條狀痕跡。線條的個(gè)數(shù)與軸電流頻率、電機(jī)轉(zhuǎn)速和軸承內(nèi)狀況有關(guān)。當(dāng)后來的滾動(dòng)體繼續(xù)向前轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),因輾壓使燒痕壓平、壓光,所以跑道表面會(huì)出現(xiàn)光亮。??
5改進(jìn)措施
當(dāng)電機(jī)出現(xiàn)軸電流后,必須采取措施將其消除。簡單的方法是將電機(jī)一端(一般在驅(qū)動(dòng)端)的滾動(dòng)軸承與其端蓋絕緣,為此要加絕緣墊圈,并對(duì)軸承的固定螺栓進(jìn)行絕緣,以隔斷軸電流的通路。具體方法如下:
用車床將原軸承套外徑車深6~8 mm,并在軸承套上滾花。軸承套凸緣部分車薄2 mm。然后用無緯玻璃絲帶或“H-4”膠浸玻璃絲帶包軸承套的外圓,做出的外徑尺寸比原外徑尺寸大2~3 mm。將其放在130±5 ℃烘爐內(nèi)烘24 h,再用車床將軸承外套及其上形成的玻璃鋼車至原軸承套尺寸;用2 mm的環(huán)氧玻璃布板制成墊圈,其內(nèi)圓等于軸承套外徑,外圓比軸承套最大外圓大2 mm,將其套在軸承套的凸緣上;同時(shí)將固定軸承套的螺桿加上絕緣套和絕緣墊圈。最后,將軸承安裝在電機(jī)上,就把軸電流與電機(jī)端蓋的回路完全隔斷了。
如果不用“H-4”膠涂敷,也可采用6101環(huán)氧樹脂100份、二酊脂15份、乙二胺6~8份、石英粉50份的配方配制環(huán)氧膠。將環(huán)氧膠和玻璃絲帶一層一層涂抹在軸承外套上,起到絕緣作用,注意留出車床加工余量,等其固化后再車成所需配合的尺寸。??
6改進(jìn)后運(yùn)行情況
該電廠電機(jī)驅(qū)動(dòng)端軸承經(jīng)絕緣處理后先空載試運(yùn)行了1 h。解體檢查一切正常,隨后帶負(fù)載運(yùn)行,4 h、10 h后分別測(cè)量軸承溫度均在40 ℃左右。
由于電機(jī)的軸電壓數(shù)值相對(duì)較小,在測(cè)量軸電壓時(shí)應(yīng)采用高內(nèi)阻電壓表,如真空管、晶體管電壓表或數(shù)字式萬用表。在此次測(cè)量中采用數(shù)字式萬用表測(cè)量負(fù)載運(yùn)行中的軸電壓,測(cè)得1.65 V。需要注意,雖然該電壓相對(duì)較小,但因其回路電阻極小,軸電流值能達(dá)到十幾A到幾十A,會(huì)對(duì)軸瓦造成嚴(yán)重傷害。通過對(duì)該電機(jī)軸承的改造,消除了軸電流,至今運(yùn)行良好,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。