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減速機(jī)網(wǎng) 變頻器在鋼板定尺剪切機(jī)床中的應(yīng)用 減速機(jī)網(wǎng)
來源:減速機(jī)信息網(wǎng)    時(shí)間:2007-1-31 13:42:17  責(zé)任編輯:gaoyuan4332068  

本文敘述的“鋼板定尺剪切機(jī)床”是一種簡稱,實(shí)際上是由四個(gè)分部組成的組合機(jī)床,全稱為“(金屬卷板)開卷、校平、縱橫剪切、落料生產(chǎn)線”(參見圖1)。作者采用三菱變頻器、三菱PLC、三菱觸摸屏和歐姆龍旋轉(zhuǎn)編碼器等器件,組成生產(chǎn)線的自動(dòng)控制系統(tǒng),在兼顧橫剪精度和生產(chǎn)效率的前提下,利用PLC的高速計(jì)數(shù)功能和變頻器的多段速控制功能,有效地控制校平輥和壓輥的啟動(dòng)、運(yùn)行、降速、爬行和準(zhǔn)確停車,從而實(shí)現(xiàn)了金屬板材的高效自動(dòng)定尺剪切。整個(gè)自控系統(tǒng)的造價(jià)僅為交流伺服系統(tǒng)造價(jià)的1/6~1/5,不失為一種高性價(jià)比的定位控制系統(tǒng)。

    鋼板定尺剪切機(jī)床自控系統(tǒng)的配置

    鋼板定尺剪切機(jī)床自動(dòng)控制系統(tǒng)配置如圖1所示,設(shè)備清單如下。

   
    圖1 鋼板定尺剪切機(jī)床自動(dòng)控制系統(tǒng)配置

    (1) 校平機(jī)變頻器:三菱FR-A540-30K-CH(多功能矢量控制型);
    (2) 校平機(jī)變頻器配套制動(dòng)單元和制動(dòng)電阻:加能電子ICP-DR-1s制動(dòng)單元、23Ω/3kW制動(dòng)電阻;
    (3) 輸送機(jī)變頻器:三菱FR-E540-2.2K-CH(簡易矢量控制型);
    (4) PLC:三菱FX2N-32MR-001(輸入16點(diǎn)、輸出16點(diǎn));
    (5) 觸摸屏:三菱F930GOT-BWD-C(4.4英寸、STN藍(lán)白屏);
    (6) 旋轉(zhuǎn)編碼器:歐姆龍E6H-CWZ6C(中空軸型、分辨率:2500p/r、集電極開路輸出、24VDC)。

    鋼板定尺剪切機(jī)床自控系統(tǒng)關(guān)鍵器件的選型及安裝

    1 校平機(jī)變頻器及配套器件的選型

    校平機(jī)電氣拖動(dòng)的作用主要是驅(qū)動(dòng)校平軋輥運(yùn)動(dòng),其阻力矩等于軋輥和鋼板之間的摩擦力和軋輥半徑的乘積。在這里,軋輥的半徑是恒定不變的,摩擦力的大小也與轉(zhuǎn)速無關(guān),這是典型的恒轉(zhuǎn)矩負(fù)載機(jī)械特性,因而選用三菱FR-A540-30K變頻器。三菱A540型變頻器除了具有先進(jìn)的磁通矢量控制特性外,還具有多段速控制功能、“柔性脈寬調(diào)制”功能和調(diào)速范圍寬等優(yōu)良特性。

    因三菱原裝的制動(dòng)單元和制動(dòng)電阻價(jià)格較貴,故外配深圳加能電子公司采用加拿大技術(shù)生產(chǎn)的器件,其電阻能耗制動(dòng)單元具有短路保護(hù)、全電壓自動(dòng)跟蹤、全程噪聲過濾、使用普通電阻等功能和特點(diǎn)。

    2 PLC和旋轉(zhuǎn)編碼器的選型

    三菱FX2N型PLC是FX系列小型PLC中運(yùn)算速度最快的機(jī)型:每條基本指令運(yùn)算速度為0.08μs,每條應(yīng)用指令運(yùn)算速度為1.52至幾百μs。作者為另一臺(tái)剪切機(jī)床配置自控系統(tǒng)時(shí)曾采用過FX1N型PLC,其每條基本指令的運(yùn)算速度為為0.55~0.7μs,每條應(yīng)用指令運(yùn)算速度為3.7至幾百μs。與FX1N型PLC相比,F(xiàn)X2N型PLC運(yùn)算速度快,指令豐富,其控制的機(jī)床剪切精度也較高。因此,這類有快速響應(yīng)要求的系統(tǒng)應(yīng)盡可能地采用運(yùn)算速度較快的PLC。

    FX2N型PLC內(nèi)置多個(gè)高速計(jì)數(shù)器。根據(jù)系統(tǒng)具體情況,選用頻率30kHz的A-B相型雙計(jì)數(shù)輸入的C251計(jì)數(shù)器。C251計(jì)數(shù)器不僅提供計(jì)數(shù)信號(hào),還提供計(jì)數(shù)的方向:利用旋轉(zhuǎn)軸上安裝的A/B相型編碼器,在機(jī)械正轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)進(jìn)行加計(jì)數(shù),反轉(zhuǎn)時(shí)自動(dòng)進(jìn)行減計(jì)數(shù)。編碼器的旋轉(zhuǎn)方向也有正反符號(hào):若將PLC的X0、X1與編碼器的A相、B相相連,面對(duì)軸心順時(shí)鐘旋轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)為正,逆時(shí)鐘旋轉(zhuǎn)計(jì)數(shù)為負(fù)。這個(gè)系統(tǒng)在安裝編碼器時(shí)正好使計(jì)數(shù)值為負(fù),于是將PLC的X0、X1輸入點(diǎn)改為與編碼器的B相、A相接線端相連,鋼板前進(jìn)時(shí)計(jì)數(shù)數(shù)值為正值。其次,PLC的高速計(jì)數(shù)器的運(yùn)行建立在中斷的基礎(chǔ)上,這意味著事件的觸發(fā)與掃描周期無關(guān),大大地提高了系統(tǒng)響應(yīng)速度—當(dāng)計(jì)數(shù)當(dāng)前值與預(yù)置數(shù)值相等時(shí),PLC的輸出點(diǎn)能快速地控制變頻器的定位運(yùn)行。

    旋轉(zhuǎn)編碼器型號(hào)采用歐姆龍E6H增量式中空軸型。它不需要彈性耦合器的連動(dòng)軸,可直接用螺桿螺母與下壓輥軸心硬連接,編碼器機(jī)身則用支架固定在下壓輥的軸承座上。E6H-CWZ6C型號(hào)中分辨率最高等級(jí)為3600p/r,價(jià)格也最貴。考慮技術(shù)經(jīng)濟(jì)等多方面因素,采用分辨率為2500p/r的規(guī)格。也曾試用過同型號(hào)的2000p/r編碼器,因分辨率差一個(gè)等級(jí),整機(jī)性能也受到影響。

    鋼板定尺剪切機(jī)床控制的特點(diǎn)及PLC編程

    1 鋼板定尺剪切機(jī)床控制的特點(diǎn)和對(duì)策  
 
    與交流伺服系統(tǒng)不同,變頻器和三相異步電機(jī)不可能在高速運(yùn)行狀態(tài)下迅速停車,必須有一個(gè)降速和低速爬行的過程,才能保證定位點(diǎn)的準(zhǔn)確(參見圖2)。

   
    圖2 變頻器定位運(yùn)行降速控制規(guī)律

    另外,鋼板剪切的長度與毛巾平網(wǎng)印花機(jī)的花色間距不同,它不是定值,而是從幾十毫米到數(shù)千毫米不等,因此不可能采用同樣的運(yùn)行速度和同樣的降速爬行距離。否則,變頻器的定位停車會(huì)處于一種無序狀態(tài),剪切精度和生產(chǎn)效率也不能得到平衡和兼顧。

    針對(duì)機(jī)床的上述特點(diǎn),我們采用如下對(duì)策:將鋼板校平運(yùn)行速度分為6檔,將鋼板定尺長度與速度對(duì)應(yīng),再根據(jù)校平速度摸索出降速爬行距離經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)。所有鋼板的爬行速度固定為0.4m/min(參見附表)。為了防止誤操作可能帶來剪切次品和廢品,在PLC中編寫相應(yīng)程序:在機(jī)器啟動(dòng)前,必須根據(jù)加工對(duì)象并按照附表數(shù)據(jù)在觸摸屏上進(jìn)行速度設(shè)定,否則將無法開機(jī)(參見圖3)。觸摸屏上速度啟動(dòng)鍵采用PLC中的“一般用輔助繼電器”(M0-M499)。畫面中的虛線框是指示燈,當(dāng)選中了下方某一速度時(shí),其虛線框內(nèi)變成藍(lán)色。

   
    圖3 校平機(jī)速度選定的觸摸屏畫面

    附表中的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存在PLC的“停電保持?jǐn)?shù)據(jù)寄存器”(D200~D511)中,并且可以在觸摸屏上隨時(shí)修改原數(shù)據(jù)和保存新數(shù)據(jù),停電后數(shù)據(jù)也不會(huì)丟失(參見圖4、圖5)。

    附表   鋼板運(yùn)行數(shù)據(jù)表
   

   
    圖4 爬行距離設(shè)定的觸摸屏畫面1

   
    圖5 爬行距離設(shè)定的觸摸屏畫面2

    因?yàn)槭怯糜诔C正校平,加之縱剪橫剪同時(shí)啟動(dòng)時(shí),鋼板最高25m/min的運(yùn)行速度完全可以滿足生產(chǎn)需要,而以20m/min的速度使用頻率最高。從運(yùn)行的情況看,這種分段處理的方法以及經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)是行之有效的。

    2 鋼板定尺剪切機(jī)床的PLC編程

    (1) PLC的高速計(jì)數(shù)器指令

    這是定尺剪切機(jī)床PLC程序的核心,也是變頻器定位控制的關(guān)鍵。FX系列PLC有三條相關(guān)指令:高速計(jì)數(shù)器置位指令HSCS、高速計(jì)數(shù)器復(fù)位指令HSCR和高速計(jì)數(shù)器區(qū)間比較指令HSZ。曾選用FX1N型PLC,故只能采用其高速計(jì)數(shù)器復(fù)位HSCR指令,用C251計(jì)數(shù)到的下降沿復(fù)位Y0輸出點(diǎn),進(jìn)而斷開變頻器的正向啟動(dòng)端使其停車,但是由于其下降沿時(shí)間過于短促,捕捉信號(hào)時(shí)不夠穩(wěn)定,后改用FX2N型PLC,采用其獨(dú)有的32位的DHSZ(Zone compare for High Speed Counter)指令。

    PLC程序見圖6。程序中M8002是初始化脈沖輔助繼電器; X007是橫剪機(jī)的下死點(diǎn)行程開關(guān); RST是復(fù)位指令; ZRST是區(qū)間復(fù)位指令; M10是單次/連續(xù)工作條件; M8000是常通輔助繼電器; D10是可賦值的總脈沖數(shù); D14是可賦值的降速爬行點(diǎn)距定位點(diǎn)的脈沖數(shù)(參閱下節(jié))。此外,圖7中的PLC的Y0輸出點(diǎn)與變頻器正向啟動(dòng)端STF相連; PLC的COM1與變頻器的輸入公共端SD相連。

   
    圖6 高速計(jì)數(shù)器區(qū)間比較指令應(yīng)用程序

   
    圖7 PLC控制變頻器運(yùn)行的時(shí)序圖

    以變頻器次高速40Hz運(yùn)行為例,DHSZ指令比較輸出的動(dòng)作如下:(參見圖6、圖7)

    當(dāng)D14>C251當(dāng)前值時(shí),M200 ON;
    當(dāng)D14≤C251當(dāng)前值時(shí),M201 ON—Y2、Y3接通,使變頻器RH、RM端接通,開始降速爬行;
    當(dāng)D10<C251當(dāng)前值時(shí),M202 ON—Y0斷開,變頻器正向啟動(dòng)端STF斷開,變頻器停機(jī)。

    (2) 長度—脈沖數(shù)換算的PLC程序

    鋼板長度—脈沖數(shù)換算采用正比例運(yùn)算方法:即先計(jì)算出2000mm長度的理論脈沖數(shù),再用所設(shè)長度與之進(jìn)行正比例運(yùn)算,求出每一長度對(duì)應(yīng)的脈沖數(shù)。具體程序如下:

    圖8所示程序,實(shí)際上是做了兩個(gè)比例運(yùn)算和一個(gè)減法運(yùn)算:

   
    圖8 長度—脈沖數(shù)換算的PLC程序

    D410(觸摸屏設(shè)定2000mm對(duì)應(yīng)脈沖數(shù))/2000mm=D10(總脈沖數(shù))/D420(觸摸屏設(shè)定長度mm);
    D410(觸摸屏設(shè)定2000mm對(duì)應(yīng)脈沖數(shù))/2000mm=D12(開始降速脈沖數(shù))/D52(觸摸屏設(shè)定降速長度mm);
    D10(總脈沖數(shù))-D12(開始降速脈沖數(shù))=D14(降速爬行脈沖數(shù))。

    這樣處理的優(yōu)點(diǎn)是便于修正數(shù)據(jù),以提高變頻器定位精度。圖9觸摸屏中的“#####”的“停電保持?jǐn)?shù)據(jù)寄存器”就是D410。例如:我們在試車驗(yàn)收時(shí),剪切了幾十塊鋼板,發(fā)現(xiàn)所有的鋼板全部超長約2mm,這說明剪切精度較為穩(wěn)定,僅僅是2000mm的理論脈沖數(shù)與實(shí)際脈沖數(shù)有誤差,可以用很簡便的方法予以修正。

   
    圖9 脈沖比例調(diào)整的觸摸屏畫面

    已知E6H編碼器分辨率為2500p/r,根據(jù)理論計(jì)算:直徑100mm的壓輥行走2000mm需要15924個(gè)脈沖,即1mm的行走約需8個(gè)脈沖。由于壓輥機(jī)械加工等因素的綜合誤差使得鋼板超長2mm,需減少8×2=16個(gè)脈沖即總數(shù)為15908才符合實(shí)際情況。在圖9所示的觸摸屏上對(duì)D410(#####)賦值15908后,再行試車,剪切誤差均在1mm以下,符合設(shè)計(jì)要求。

    機(jī)床經(jīng)過長時(shí)間的生產(chǎn)使用后,壓輥也會(huì)有磨損,也會(huì)產(chǎn)生誤差,這時(shí)只需對(duì)D410進(jìn)行修正即可。另外若需更換更高精度的編碼器,也只需要修改D410的賦值。因D410數(shù)據(jù)不需要隨意變更,故對(duì)觸摸屏“脈沖比例調(diào)整”畫面設(shè)置了密碼予以保護(hù)。

    變頻器多段速的設(shè)置和制動(dòng)方法  

    1 變頻器多段速的設(shè)置  

    已知電動(dòng)機(jī)為4極,轉(zhuǎn)速為1470r/min,減速機(jī)減速比:20/1,壓輥直徑100mm,輥速78.5r/min。根據(jù)計(jì)算,校平時(shí)鋼板運(yùn)行的6檔速度對(duì)應(yīng)變頻器的頻率為50Hz、40Hz、30Hz、20Hz、10Hz、0.8Hz。按此設(shè)置變頻器多段速運(yùn)行頻率參數(shù):高速Pr.4為50Hz; 中速Pr.4為40Hz; 低速Pr.4為30Hz; 4段速Pr.24為20Hz; 5段速Pr.25為10Hz; 6段速Pr.26為0.8Hz。

    硬件的接法為: PLC的Y2、Y3、Y4與變頻器的高速RH、中速RM、低速RL端相連; PLC的COM1、COM2與變頻器的輸入公共端SD相連。從圖10可知:當(dāng)Y2、Y3、Y4分別接通(ON)時(shí),變頻器頻率分別為50、40、30Hz; 當(dāng)Y3、Y4同時(shí)接通時(shí),變頻器頻率為20Hz; 當(dāng)Y2、Y4同時(shí)接通時(shí),變頻器頻率為10Hz; 當(dāng)Y2、Y3同時(shí)接通時(shí),變頻器進(jìn)入0.8Hz爬行狀態(tài)直至停車。

   
    圖10 變頻器6段速度組合控制圖

    2 校平機(jī)電機(jī)制動(dòng)方法   

    根據(jù)系統(tǒng)實(shí)際情況,制動(dòng)分為兩個(gè)階段:在降速和開始爬行時(shí)采用“制動(dòng)單元”和“制動(dòng)電阻”進(jìn)行所謂“動(dòng)力制動(dòng)”,即三菱技術(shù)資料稱之的“再生制動(dòng)”;在爬行過程中,采用直流制動(dòng)(即DC制動(dòng))。兩者配合使用,使系統(tǒng)既能快速制動(dòng),又可以準(zhǔn)確停車。

    當(dāng)校平機(jī)電動(dòng)機(jī)開始減速時(shí),電動(dòng)機(jī)處于再生發(fā)電制動(dòng)狀態(tài)。傳動(dòng)系統(tǒng)中所儲(chǔ)存的機(jī)械能變成電能并經(jīng)變頻器中的逆變器回饋到直流側(cè)。此時(shí)的逆變器處于整流狀態(tài),中間回路的濾波電容器的電壓會(huì)因吸收這部分能量而提高,產(chǎn)生泵生電壓。當(dāng)電壓值超過上限值約690V時(shí),制動(dòng)單元電路導(dǎo)通,電流流過與濾波電容器并聯(lián)的制動(dòng)電阻,從而將電能變成熱能消耗掉,泵生電壓隨之下降,待到設(shè)定下限值約680V時(shí)斷開。繼續(xù)采樣泵生電壓,制動(dòng)單元將重復(fù)導(dǎo)通和截止,使系統(tǒng)完成動(dòng)力制動(dòng)。在此過程中,IPC-DR型制動(dòng)單元和配套的制動(dòng)電阻功不可沒:它采用自動(dòng)電壓跟蹤方式,反應(yīng)時(shí)間在1ms以下,動(dòng)作電壓為直流690V,誤差2V,表現(xiàn)非常出色。

    在電動(dòng)機(jī)進(jìn)入爬行階段的過程中,當(dāng)變頻器的頻率低于DC制動(dòng)動(dòng)作頻率時(shí),變頻器將啟動(dòng)DC制動(dòng)功能,向異步電動(dòng)機(jī)的定子線圈注入直流電,產(chǎn)生動(dòng)態(tài)制動(dòng)(Dynamic Brake)效果。此時(shí),輸出電壓將逐漸下降到DC制動(dòng)電壓。經(jīng)過短暫延時(shí),開始DC制動(dòng)動(dòng)作時(shí)間計(jì)時(shí)。這時(shí)變頻器輸出頻率降為零,電動(dòng)機(jī)的定子磁場停止旋轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)動(dòng)著的轉(zhuǎn)子切割靜止的直流磁場而產(chǎn)生制動(dòng)轉(zhuǎn)矩,系統(tǒng)因而準(zhǔn)確停車。

    與DC制動(dòng)相關(guān)的變頻器參數(shù)設(shè)置如下:設(shè)定“DC制動(dòng)動(dòng)作頻率”Pr.10為0.8Hz;“DC制動(dòng)動(dòng)作時(shí)間”Pr.11為0.3s;“DC制動(dòng)電壓”因?yàn)殡妱?dòng)機(jī)是變頻電機(jī)的緣故,Pr.12設(shè)為2%。

    試制經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

    在制作電控柜時(shí),務(wù)必將校平機(jī)變頻器的操作面板經(jīng)延長線連接到柜體表面,便于調(diào)整變頻器參數(shù),也便于隨時(shí)觀察變頻器頻率的變化:若爬行時(shí)能穩(wěn)定地顯示0.8Hz數(shù)值,說明鋼板運(yùn)行數(shù)據(jù)設(shè)置合理;若0.8Hz的數(shù)值顯示轉(zhuǎn)瞬即逝,鋼板極有可能超長等等。配合觀察觸摸屏的“當(dāng)前行走長度”(參見圖11)變化,可以較快地摸索出鋼板運(yùn)行的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù),有利于提高剪切精度。

   
    圖11 長度設(shè)置及長度監(jiān)視的觸摸屏畫面

    鋼板剪切機(jī)床采用變頻器控制定位有多種應(yīng)用方案,其中有一種方案是:“在送料長度的最后20個(gè)脈沖下降到最低速度。在停止送料時(shí),對(duì)長度當(dāng)前值進(jìn)行判斷:若大于預(yù)定值10個(gè)脈沖,則使電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn);若小于10個(gè)脈沖,則進(jìn)行制動(dòng);若在±10脈沖之內(nèi),則進(jìn)行剪切!边@個(gè)方案有一個(gè)較大的缺陷,就是忽視了精密機(jī)械零件的加工難度和成本,定位控制最忌諱電機(jī)反轉(zhuǎn)也緣由于此。因?yàn)橐话惴蔷芗庸さ膫鲃?dòng)機(jī)械零件如齒輪、蝸輪等,其回程間隙(背隙)可能大于剪切公差,若電動(dòng)機(jī)反轉(zhuǎn)時(shí)進(jìn)行齒隙補(bǔ)償,其補(bǔ)償量不易把握,頻繁進(jìn)退也嚴(yán)重影響生產(chǎn)效率;若采用精密齒輪,其造價(jià)往往大于自控器件的造價(jià)。作者曾為瓦楞紙板印刷機(jī)的8軸伺服運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng)配置減速比10:1、背隙≤3弧分的精密行星齒輪減速機(jī),其價(jià)格比配套的同功率三菱伺服電機(jī)還貴。

    另外還有機(jī)械電磁抱閘制動(dòng)方案。這種方案要精確計(jì)算抱閘交流接觸器的觸點(diǎn)閉合行程、抱閘閉合行程所花費(fèi)的時(shí)間以及期間行走的脈沖數(shù),計(jì)算起來難度不小,要達(dá)到一定的剪切精度亦非易事。這個(gè)方案的缺點(diǎn)是沒有充分挖掘、利用變頻器的優(yōu)良特性。

    結(jié)束語

    本文敘述的解決方案總結(jié)了以往的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn),有其“精度效率兼顧、數(shù)據(jù)修正方便、配置實(shí)用合理”等特點(diǎn)。以常用規(guī)格—橫剪一塊厚2mm、長2000mm鋼板為例,從啟動(dòng)校平到剪切完畢,次高速40Hz運(yùn)行約5s,降速爬行約50s,整個(gè)運(yùn)行時(shí)間約55s,連續(xù)自動(dòng)運(yùn)行1h能夠加工60多塊鋼板,誤差1mm以下,達(dá)到了預(yù)期的目標(biāo)。但是,從以上數(shù)據(jù)也可以看出,降速爬行占據(jù)了絕大部分運(yùn)行時(shí)間,這是導(dǎo)致效率低的主要原因,這也就是變頻器定位控制的不足之處和交流伺服系統(tǒng)的優(yōu)越之處。盡管如此,變頻器定位控制仍有其特定的市場需求,在目前經(jīng)濟(jì)條件下有其一席之地,應(yīng)用領(lǐng)域也有待拓展。


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