摘 要:本文通過對金川集團公司大型皮帶驅動站B3SF-560型減速機的故障分析,指出了該減速機的失效原因,給出提高減速機功率的改進設計方案。結果表明,在采用了改進技術后,減速機的運行狀況有了明顯好轉,最大程度的提高了減速機的功率。
關鍵詞:減速機;熱功率;螺旋傘齒輪;熱處理
1 問題提出
皮帶運輸機驅動站是礦石運輸系統(tǒng)的關鍵性設備之一,由于目前金川集團二礦區(qū)使用的驅動站減速機功率偏小,高速軸、尾輪軸、減速箱輸入軸頻繁出現損壞,加上設備每天運行時間過長,減速箱溫度過高(85度以上),潤滑油在高溫下起不到潤滑作用,導致熱功率很低,齒輪磨耗嚴重以致齒輪損壞。這些問題嚴重影響了礦山的正常生產,降低了生產效率。為了避免減速機的失效進一步影響礦石開采效率,提高皮帶運輸機驅動站的運行穩(wěn)定性、可靠性、安全性,控制減速箱溫度在合適的范圍之內,減少驅動站的整體磨損,延長工作壽命,提高生產效率,我們對B3SF-560型減速機實施了改造研究。
2 減速機故障分析
減速機失效的原因很多,但主要的失效原因多為環(huán)境因素、材料因素、潤滑冷卻條件及制造安裝因素等造成,現針對以上4種主要影響因素對減速機的失效進行分析。
2.1工作環(huán)境因素
經到礦下現場勘察,該減速機在井下600多米處使用,常年恒溫,在15~20度之間,該環(huán)境溫度比較穩(wěn)定,對減速機的失效影響較小。
2.2材料因素
原減速機齒輪材料選用40Cr鋼,該鋼種的化學成分見表2-1,力學性能見表2-2。
表2-1 40Cr鋼的化學成分
名稱 |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Ni |
Cu |
40Cr |
0.37~0.44 |
0.17~0.37 |
0.50~0.80 |
0.021 |
0.01 |
0.80~1.10 |
0.126 |
0.15 |